上海石化总厂是我国大型石化联合企业之一,近年来, 随着石化工业生产工艺的改进, 反应系统向着高温、高压、强催化剂的方向发展, 使生产效率大幅度提高,与此同时,对石化厂设备的耐蚀性提出丁更高的要求。该厂自1975年投产已运行15年,原以不锈钢、铜合金为主的设备出现了严重的腐蚀损坏。上海石化总厂十分重视设备的防腐问题, 成立了腐蚀防护研究中心。近十年来,该厂在一些腐蚀性强的介质环境中使用了钛管、钛换热器等钛及钛合金,取得了良好的效果。钛及耐蚀钛合金, 在上海石化总厂主要用于以下三个系统:
一、乙醛系统
该厂从西德引进一台三万吨乙醛装置, 其催化剂反应系统腐蚀性极强, 介质为180℃、5~6%HC1、pH=l~2,催化剂为CuC12、PdCl2。该装置拆修后曾使用纯钛制造法兰盘和菱形密封垫圈, 但仅用了三个月就发生腐蚀穿透, 改用Ti—Pd台金后解决了缝隙腐蚀问题。目前, 乙醛装置中从φ30~φ780所有的菱形密封垫圈均使用Ti-Pd舍金。
二、醋酸系统
1、醋酸脱水装置中的D230塔, 直径2米, 高35米,介质为醋酸+30%甲酸+H2O 温度l30℃,塔板和紧固件原采用3l7L 不锈钢,很快发生均匀腐蚀和缝隙腐蚀,3mm厚的塔板使用两年后便腐蚀穿透, 紧固件也全部报废, 后将塔板材料改换成TA2钛板, 螺栓、螺母、垫片改换成抗缝隙腐蚀的Ti—Mo-Ni合金,较好地解决了D230塔的腐蚀问题。
2、醋酸聚脂装置二期工程决定采用高温氧化工艺, 以提高产品产量和质量, 但新工艺的工况条件较恶劣, 醋酸中含有腐蚀性强的四氟化溴作健化剂,反应温度150℃。该装置中的催化剂回收管道原来使用316L不锈钢, 不到六个月就发生穿孔泄漏,现在该厂决定将这些管道全部更换成钛合金。
三、海水换热系统
上海石化总厂地处长江人海口, 水质腐蚀性强, 化工一厂是石化总厂的龙头, 拥有50台海水换热器, 原采用Al-Cu合金和B30,仅用半年就出现腐蚀穿孔,后来该厂将其中十台换成钛换热器取得了良好的效果, 既解决了腐蚀问题, 又提高了换热效率。现在化工一厂打算将其余的40台换热器全部改成钛的。电厂冷凝器换热面积约3000米 ,电厂决定一次性投资530万元,全部改用钛换热器。此外,化工一厂和电厂还准备用Ti一6A1—4V合金制作海水泵、叶轮、环、阀、推力盘等。从上海石化总厂的用钛趋势来看,石化工业用钛前景光明,今后随着生产的发展,用钛的数量和品种必将越来越多、越来越广。
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